ターボ・ユニオン RB199:トーネードを支えた多用途エンジン
ターボ・ユニオン RB199は、
ヨーロッパで国際共同開発された戦闘機、トーネードのために開発された低バイパス比ターボファン
エンジンです。
トーネード IDS(攻撃機型)だけでなく、トーネード ECR(
電子戦機型)や
トーネード ADV(
要撃機型)にも採用され、その多用途性が証明されました。
開発の経緯
RB199の開発は、
1967年に
イギリスの
ブリストル・シドレー社が着手したM45Gターボファン
エンジンの発展研究に端を発します。M45Gは、
イギリスと
フランスが共同で進めていた
可変翼機開発計画(AFVG)への提案を見据えたものでした。AFVG計画は頓挫したものの、
西ドイツなどがF-104の後継となる多用途戦闘機(MRCA)の共同開発計画を進めており、
イギリスもこれに合流することとなりました。
MRCA計画において、
イギリスのブリティッシュ・エアクラフト・コーポレーション(BAC)が提案した機体設計に採用されたのがRB199でした。一方、
西ドイツのメッサーシュミット・ベルコウ・ブロームは
プラット・アンド・ホイットニー TF30を搭載する設計を提案。
1969年1月には、両案ともMRCAの要求性能を満たすことが確認されました。その他、
プラット・アンド・ホイットニーのJTF22、JTF16、
GE・アビエーションのGE1/10も候補に挙がっていました。
ロールス・ロイス社
ブリストル・
エンジン部門の設計に基づいたRB199は、まだ実機が存在しない段階であった
1969年9月4日に正式採用が決定しました。
ヨーロッパにおける
エンジン生産計画としては最大規模となることが見込まれたため、製造を担当するターボ・ユニオン社が、関係各社の
合弁事業として同年6月1日に
イギリスで設立されました。
1971年9月27日には、
ブリストルで最初の
エンジン試運転が行われました。MRCA計画では機体と
エンジンの開発が並行して進められたため、機体の初飛行に先駆けて
エンジンの飛行試験を実施する必要がありました。そこで、アブロ バルカンを改造したテストベッド機が製作され、
1973年4月から試験が開始されました。このテストベッド機は、胴体下にMRCAの胴体と右舷側
エアインテークを設置した独特な外観をしていました。
1974年7月には、MRCAの試作1号機が初飛行し、
1976年3月には量産が承認され、「トーネード」という名称が与えられました。
設計の特徴
RB199は、
ロールス・ロイス ペガサスをベースとしていますが、
圧縮機は多軸式であり、ペガサスの2軸式に対し、RB199は3軸式となっています。これにより、
エンジンの長さを抑えつつ、高い性能を実現しています。3軸式ターボファン
エンジンは、
ロッキード L-1011 トライスター向けの
ロールス・ロイス RB211で実用化され、低燃費・低騒音などの特性から
民間機で高く評価されました。しかし、
軍用機ではこれらの特性よりも整備性や信頼性が重視されるため、RB199の開発には苦労もありました。
3段の低圧
圧縮機は2段の
タービン、3段の中圧
圧縮機と6段の高圧
圧縮機はそれぞれ1段の
タービンで駆動されます。
燃焼器はアニュラ型を採用。軸速度は最大ドライ推力時で、低圧が12,000 rpm、中圧が16,000 rpm、高圧が18,000 rpmとなっています。
RB199は低バイパス比
エンジンであり、ファンによる空気流量はコアを通る流量とほぼ同じ程度(バイパス比約1:1)です。高い
タービン温度と高圧縮比(23:1)の組み合わせにより、
アフターバーナーを使用しない状態での燃料消費を抑えています。
アフターバーナー使用時には、ノズル直径が自動的に調整され、常に最適な効率が得られるようになっています。また、短い
滑走路での運用を考慮し、ノズル部分の外側には逆噴射装置が装備されており、1秒以内に展開可能です。
性能諸元 (Mk.101)
最大直径: 860 mm
全長: 3,200 mm
ドライ重量: 899 kg
総流量: 69.9 kg/秒
バイパス比: 1:1
全体圧縮比: 23:1
一段当たりの平均圧縮度: 1.30:1
最大ドライ推力: 36 kN
最大リヒート推力: 71 kN
推力重量比(ドライ): 4.03
推力重量比(リヒート): 8.06
熱比率(ドライ): 51.9
熱比率(リヒート): 103.8
派生型
RB199-34R Mk.101: トーネード IDS初期型用(推力:38.7 kN(ドライ)/ 66.01 kN(リヒート使用時))
RB199-34R Mk.103: トーネード IDS用パワーアップ型(推力:38.7 kN(ドライ)/ 71.2 kN(リヒート使用時))
RB199-34R Mk.104: トーネード F3用(推力:40.5 kN(ドライ)/ 73.5 kN(リヒート使用時))
*
RB199-34R Mk.105: トーネード ECR用、後にIDSの多くも換装(推力:42.5 kN(ドライ)/ 74.3 kN(リヒート使用時))
運用実績
湾岸戦争や
イラク戦争におけるトーネードの活躍に象徴されるように、
イギリス空軍、
ドイツ空軍、
ドイツ海軍、サウジアラビア空軍、
イタリア空軍において、RB199は総計700万飛行時間以上の運用実績を誇ります。
RB199-34R Mk.104の派生型であるMk.104Eは、
ユーロファイター タイフーンの試作機に、本来の
エンジンであるEJ200が利用可能になるまでの間、一時的に搭載されていました。
また、日本のFS-X(次期支援戦闘機)の初期検討段階において、搭載
エンジン候補としてPW1120、F404/F2J1と共にRB199も検討されていました。